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华电昌吉分公司充分利用2号机组检修的有利时机,提早谋划,从购买备品到制定详细的皮带更换检修计划,对输煤6号乙带皮带进行整体更换作业。
提前谋划。输煤6号乙带全长262米,此次更换共需硫化粘接2个接头,同时需要将将近3吨多重的皮带从0米吊至34米高输煤栈桥,在整个输煤系统胶带更换工作中难度较大。为确保此次胶带更换工作顺利完成,燃料检修班组针对此项工作多次召开专题会,制定了安全、技术、组织措施及详细的检修方案,保证检修工作的持续性和连贯性。并且针对旧胶带的拆除、拖拽、新胶带的吊装、铺设等施工难点,提早购买拉皮带专用工具,减少了人工投入,极大提高了工作效率。
确保安全。开工前组织召开安全技术交底会,强调安全重点和注意事项,督促作业人员认真做好危险因素分析及预控措施,佩戴好安全防护用品。部门领导、安全专工、专业专工对施工过程进行全面监督、检查。同时紧盯皮带吊运、旧皮带拉出、新皮带拉入等危险系数较高的工序环节,对手拉葫芦、钢丝绳等起吊安全工器具配备使用情况进行详细检查,从施工前期准备到施工中各环节,严格把控细节,确保现场作业安全。
严控质量。在皮带接头剥皮、硫化粘接等工作过程中,严格检修标准和工艺流程操作,经过断带、新皮带接头台阶起撕硫化胶接、芯胶面胶铺整、硫化机紧固、加压、加热、再进行保温降温等施工程序,每个接头硫化用时保证在4个小时以上,做到精益求精,确保一次硫化成功,保证硫化质量。
历时5天,圆满完成输煤6号乙带皮带整体更换工作,皮带试运正常。同时完成了输煤6号皮带托辊更换、护皮更换、犁煤器调整、滚筒轴承检查及油脂更换等工作,为公司机组稳定运行提供坚实保障。
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